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          鹽城騰飛環(huán)?萍加邢薰
          地 址:江蘇省鹽城市新橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)7號(hào)廠房

          聯(lián)系人:施經(jīng)理
          手 機(jī):13805108525
          電 話:0515-68815655
          傳 真:0515-88663955
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          某水泥有限公司窯尾脫硫技術(shù)改造
          2020-10-8 閱讀次數(shù):[625]
          某水泥有限公司窯尾脫硫技術(shù)改造
          一、 問(wèn)題描述
          某水泥有限公司擁有2條5000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線,2015年公司石灰石專屬礦山停止采礦后,石灰石供應(yīng)受到嚴(yán)重影響,石灰石收料礦點(diǎn)較多,部分礦點(diǎn)石灰石含硫量較高,造成熟料生產(chǎn)線窯尾煙囪SO2排放Z高達(dá)到300mg/Nm3,瞬間值達(dá)到過(guò)600mg/Nm³,2016年3~10月份,生產(chǎn)線在原料磨停磨避峰時(shí),有多次窯尾煙囪超標(biāo)排放,嚴(yán)重時(shí)開(kāi)磨時(shí)也有SO2短時(shí)排放超標(biāo)或接近排放臨界點(diǎn),當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門多次督促限期整改,否則,將面臨環(huán)保處罰的風(fēng)險(xiǎn),為了滿足SO2≤100mg/Nm³的環(huán)保排放要求,B須投資進(jìn)行脫硫改造。
          二、解決方案
          經(jīng)過(guò)了解及對(duì)比方案,經(jīng)過(guò)討論決定2臺(tái)窯尾預(yù)熱器采用某科技有限公司復(fù)合脫硫技術(shù):在1號(hào)、2號(hào)窯入窯提升機(jī)旁增設(shè)散裝罐、螺旋秤,各單獨(dú)布置一套粉劑系統(tǒng),根據(jù)窯尾煙氣SO2排放值按比例摻入干基脫硫劑。1號(hào)、2號(hào)共用1套水劑儲(chǔ)存系統(tǒng),在C1~C2上升風(fēng)道處噴入霧化的氨基催化脫硫劑,延長(zhǎng)固硫劑反應(yīng)時(shí)間,二次捕獲吸收SO2,確保煙氣SO2排放濃度<100mg/Nm3。全部接收及控制信號(hào)接入中控DCS系統(tǒng)進(jìn)行控制。
          項(xiàng)目總投資149萬(wàn)元,工程為EPC交鑰匙總包工程,由鹽城騰飛環(huán)?萍加邢薰就瓿伞
          該方案優(yōu)點(diǎn):
          (1)脫硫效率提高:在生料入窯提升機(jī)摻入干基脫硫劑,通過(guò)鈣基固硫劑、氧化劑及催化劑優(yōu)化組合,加K脫硫反應(yīng)速率、降低固硫產(chǎn)物F解率,進(jìn)而提高脫硫固硫效率;在C3至C1上升風(fēng)管霧化噴入脫硫水劑,將固氣脫硫反應(yīng)轉(zhuǎn)換為固液脫硫反應(yīng),Z大接觸面積和反應(yīng)時(shí)間,二次G效捕獲逃逸的SO2,實(shí)現(xiàn)2000mg/Nm3以下的SO2排放8min內(nèi)達(dá)標(biāo),脫硫效率可達(dá)98%以上。
          (2)快速脫硫:窯尾排放SO2符合環(huán)保排放要求時(shí),該系統(tǒng)不用,在發(fā)現(xiàn)窯尾SO2排放超標(biāo)時(shí),投入脫硫系統(tǒng)運(yùn)行,8min內(nèi)SO2排放即可降低至100mg/Nm3以下。
          (3)投資較低,建設(shè)周期短:該技術(shù)工藝簡(jiǎn)單,系統(tǒng)占地面積小、建設(shè)周期短,設(shè)備功率小、啟停迅速,操作簡(jiǎn)單。與濕法脫硫技術(shù)相比較,建設(shè)成本是濕法脫硫的1/20,運(yùn)行成本是濕法脫硫技術(shù)的1/2。
          (4)無(wú)需專人值守:系統(tǒng)接入中控DCS,可滿足脫硫劑連續(xù)、J確、穩(wěn)定給料。
          三、技改后實(shí)際運(yùn)行狀況
          項(xiàng)目自2016年11月開(kāi)始建設(shè),2017年1月20日試車并考核運(yùn)行,達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期效果。在2017年8~12月份期間,窯尾在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示SO2超標(biāo)時(shí),投入系統(tǒng)運(yùn)行,脫硫效果較快,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)問(wèn)題。
          四、效益分析
          經(jīng)濟(jì)效益:原設(shè)計(jì)脫硫成本在0.4元/t熟料,2017年全年實(shí)際脫硫成本平均0.3元/t熟料。全年未發(fā)生一起SO2超標(biāo)排放現(xiàn)象。
          社會(huì)效益:復(fù)合脫硫技術(shù)能滿足現(xiàn)階段水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,切實(shí)做到還社會(huì)一片潔凈藍(lán)天、留后世一抹青山沃土。
          五、總結(jié)
          該公司石灰石供應(yīng)礦點(diǎn)較多、成份復(fù)雜外,同時(shí)建設(shè)有污泥焚燒系統(tǒng)(焚燒生活污泥與工業(yè)污泥)、固廢(危廢)處理系統(tǒng),其中工業(yè)污泥與部分固廢來(lái)料中均有高硫、高堿現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)線窯尾F解系統(tǒng)、煅燒系統(tǒng)容易出現(xiàn)下料管堵料、結(jié)皮、窯內(nèi)結(jié)圈現(xiàn)象,同時(shí)也會(huì)引起窯尾煙氣氮氧化物、SO2排放超標(biāo),導(dǎo)致脫硝成本、脫硫成本進(jìn)一步上升。今后要加強(qiáng)對(duì)石灰石成份分析、固廢與工業(yè)污泥來(lái)料成分分析,合理搭配使用,避免高硫、高堿來(lái)料集中摻入現(xiàn)象,進(jìn)一步降低脫硫成本與生產(chǎn)成本。
             上一篇:袋裝水泥裝車機(jī)收塵技改   

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