某水泥公司4500t/d水泥生產(chǎn)線采用了“輥壓機+V型選粉機+Φ4.2m×13m球磨機+O-Sepa動態(tài)選粉機”的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。V型選粉機采用成都利君VX8820固態(tài)選粉機,能力160~275t/h,選粉風(fēng)量180000~280000m³/h,阻力1.0~1.5kPa,從投產(chǎn)以來,分選效果不佳穩(wěn)流倉含細粉多,導(dǎo)致輥壓機頻繁塌料,經(jīng)過多次現(xiàn)場觀察、分析和改進,使分選效果、臺時產(chǎn)量大幅度提升。
一、存在問題
(1)運行中V型選粉機進風(fēng)端斜坡表面存料過多,通過能力下降,局部阻力增加。
(2)細粉出料管細度較小,80μm方孔篩篩余量在38%左右,V選粉機至入磨段物料細度在34%左右。
(3)輥壓機穩(wěn)流倉內(nèi)含細粉較多,一部分小顆粒沒有分離出去,造成輥壓機工作效率下降。
(4)磨機系統(tǒng)產(chǎn)能未達到高產(chǎn)低耗運行狀態(tài)。
二、問題分析
經(jīng)過多次現(xiàn)場檢查、結(jié)合其設(shè)備原理、結(jié)構(gòu),分析幾點原因:
(1)分散區(qū)打散板磨損漏料,導(dǎo)致物料灑落到機殼底部,同時也導(dǎo)致內(nèi)部料幕無法形成,無法進行粗、細粉G效分離。
(2)V選進、出風(fēng)口存在短路現(xiàn)象,風(fēng)量分配失衡。
(3)進出口通風(fēng)面積大,導(dǎo)致低部打散區(qū)風(fēng)壓過低,攜帶物料能力不足,部分中細粉未能分離出去直接進入輥壓機穩(wěn)流倉,輥壓機因進入物料細粉過多,形成塌倉竄料。附改造前風(fēng)料通過示意圖和V選內(nèi)部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),見表1 、圖1。
表1 VX8820 V選改造前數(shù)據(jù)
圖1 改造前風(fēng)料通過示意圖
三、改進措施
(1)對分散區(qū)的打散板進行更換和修補,防止風(fēng)在打散板處短路,使其形成穩(wěn)定料料幕。
(2)對進風(fēng)區(qū)導(dǎo)風(fēng)葉片進行調(diào)整,出風(fēng)口部分葉片進行封堵,加長打散區(qū),有X控制用物料在打散區(qū)充分分散,并保證底部區(qū)域分選風(fēng)壓,提高分選效率,從而控制入磨物料細度。附改造后風(fēng)料通過示意圖和V選內(nèi)部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),見表2、圖2。
表2 VX8820 V選改造后數(shù)據(jù)
圖2 改造后風(fēng)料通過狀態(tài)示意圖
四、改造效果
經(jīng)過以上改進措施,在不改變循環(huán)風(fēng)機用風(fēng)量的前提下,V選進口壓差從-1200Pa提高到-1580Pa,入磨細度也從原來的80μm方孔篩篩余量34%降低到24%左右,輥壓機塌倉竄料現(xiàn)象消失,輥壓機擠壓效果得到明顯G善,水泥磨粉磨能力有大幅提高,臺時從175t/h提高到200t/h以上。
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