一、改造前的技術(shù)狀況
根據(jù)《河南省2018年大氣污染F治攻堅戰(zhàn)工作方案》要求,2018年10月底前,各水泥熟料企業(yè)要完成超低排放的改造。在完成超低排放改造后,水泥窯廢氣在基準(zhǔn)氧含量為10%的條件下,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別要求不高于1mg/Nm3、35mg/Nm3、100mg/Nm3。
某公司共有兩條回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,分別是1#線3000t/d和2#線6000t/d,其窯頭及窯尾4個收塵器均為袋收塵器,改造前排放濃度平均為20mg/Nm3左右。
二、改造方案
該公司于2018年6~9月對4個袋收塵器實施了改造,除3000t/d回轉(zhuǎn)窯窯尾袋收塵器腐蝕嚴重須更換殼體外,其余均可以針對濾袋來解決超低排放問題。具體措施如下:
2.1增加收塵過濾面積
不改動原收塵器殼體,利用收塵器袋室空間加長濾袋,增加過濾面積。
(1)6000t/d窯尾收塵器:2#窯尾現(xiàn)濾袋底部平面到灰斗平面距離大于2m,此次換袋將濾袋加長,規(guī)格設(shè)計為Φ160mm×6 800mm(無需整改除塵器),系統(tǒng)過濾面積增加至23148㎡,全過濾風(fēng)速由原來的Z大1.0m/min下降至0.83m/min。
(2)6000t/d窯頭收塵器:2#窯頭現(xiàn)濾袋底部平面到灰斗平面距離大于5m,此次換袋將濾袋加長,規(guī)格設(shè)計為Φ160mm×8 800mm(無需整改除塵器),系統(tǒng)過濾面積增加至15069㎡,全過濾風(fēng)速下降至0.90m/min以下。
(3)3000t/d窯尾收塵器:1#窯尾原設(shè)計為反吹風(fēng)內(nèi)過濾收塵器,濾袋內(nèi)有支撐鋼圈,縫制過程中針眼多,超低排放有困難,加上殼體腐蝕嚴重,所以,于2018年9月公司拆除了原收塵系統(tǒng),由反吹風(fēng)袋收塵器改為脈沖袋收塵器,濾袋由Φ300 mm×11400mm改為Φ160mm×6800mm,濾袋材質(zhì)由玻纖改為玻纖覆膜。
改造后處理風(fēng)量560000m³/h,總過濾面積14348㎡,過濾風(fēng)速0.65m/min,壓降<1000 Pa,濾袋規(guī)格Φ160mm×6800 mm,總數(shù)量4500條,使用溫度200~250℃,壓縮空氣壓力0.3~0.6 MPa,排放濃度<5mg/Nm3。
(4)3000t/d窯頭收塵器:1#窯頭現(xiàn)濾袋底部平面到灰斗平面距離大于5m,此次換袋將濾袋加長,規(guī)格設(shè)計為Φ160mm×8500mm(無需整改除塵器),系統(tǒng)過濾面積增加至9429㎡,全過濾風(fēng)速由原來的0.96m/min下降至0.8m/min。
2.2濾料升級(覆膜濾料)
窯頭、窯尾均采用化纖覆膜濾料,其中窯頭采用芳綸覆膜濾袋,窯尾使用聚乙酰胺P84覆膜濾袋。覆膜濾料是以表面處理后的氈料為基材、ePTFE薄膜為膜材通過高溫?zé)崛鄱纬傻臑V料。膜材是以日本進口的聚四F乙烯(PTFE)為原料,將其膨化成一種具有多微孔性的ePTFE薄膜,ePTFE薄膜平均孔徑可控制在1~2μm之間,再加上其D有的立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),對PM2.5的粉塵過濾精度可達99.9995%。覆膜濾料對于直徑1μm以上的粉塵過濾精度可達到99.999%。濾料通過覆膜后大大提高了其過濾微小粉塵的性能,而此部分微小粉塵就是影響排放的關(guān)鍵。
三、改造后的效果
該公司邀請某檢測服務(wù)有限公司于2018年9月25~27日對公司3000t/d和6000t/d生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯尾超低排放改造工程進行了驗收監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示廢氣顆粒物排放濃度Z大值為5.3mg/Nm3(1#窯頭為3.9~5.1 mg/Nm3,1#窯尾為3.2~4.8 mg/Nm3,2#窯頭為3.6~5.3 mg/Nm3,2#窯尾為3.3~5.3 mg/Nm3),均達到《河南省2018年大氣污染F治攻堅戰(zhàn)工作方案》中關(guān)于顆粒物排放濃度不高于10mg/Nm3的要求。改造前后實測參數(shù)對比見表3。在線檢測結(jié)果見圖1。
表3 窯頭、窯尾收塵器改造前后實測參數(shù)對比
圖1 兩條生產(chǎn)線袋收塵器在線監(jiān)測結(jié)果截屏
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